水泥技术|Φ3m×48m捷克型立筒预热器窑对原燃料中硫碱适应性的探讨

   日期:2016-08-24     来源:建材之家    作者:防水之家    浏览:48    评论:0    
核心提示:1 引言 我厂以节能、提高水泥质量为目的,于1986年对干法中空窑进行技术改造,该技术改造工艺设计由湖南省建材工业设计院承担,立筒部分由捷克斯洛伐克引进,选用Φ3m×48m回转窑与之匹配,该系统于1988年建成投运至今,经历了第一阶段(1988年~1995年7月)用砂页岩配料,硫<3%的低硫煤煅烧和第二阶段(1995年8月至今)采用黄土配料,混合煤(高硫煤∶低硫煤=3∶1)煅烧。通过这两个阶段
防水之家讯:1引言

我厂以节能、提高水泥质量为目的,于1986年对干法中空窑进行技术改造,该技术改造工艺设计由湖南省建材工业设计院承担,立筒部分由捷克斯洛伐克引进,选用Φ3m×48m回转窑与之匹配,该系统于1988年建成投运至今,经历了第一阶段(1988年~1995年7月)用砂页岩配料,硫<3%的低硫煤煅烧和第二阶段(1995年8月至今)采用黄土配料,混合煤(高硫煤∶低硫煤=3∶1)煅烧。通过这两个阶段原、燃材料中硫、碱的变化造成立筒结皮、堵塞的情况分析,使我们对捷克普列洛夫型立筒预热器对原、燃材料中硫、碱适应性,有了新的认识,为我厂找到了一条合理利用当地资源的有效途径。

2情况简介

2.1窑系统工艺流程简介

该系统采用国产Φ3m×48m回转窑与捷克引进的普列洛夫立筒预热器配套,设计能力15t/h(由于工艺设计、窑通风条件及窑运转率等问题的存在,窑产量未达到设计能力),熟料采用Φ2.8m×28m单筒冷却机冷却,煤粉制备采用Φ1.7m×2.5m风扫磨,并从窑头抽取热风进行烘干粉磨,出窑废气一部分进入Φ3.2m×5.8m风扫生料磨烘干生料,一部分进增湿塔,经增湿、降温后,与生料磨废气汇合,通过一台30m2电收尘器收尘后排入大气,电收尘、增湿塔收下的生料粉尘入搅拌库与出磨生料搅拌均匀后入窑煅烧。工艺流程见图1。

图1窑系统工艺流程

2.2立筒的外型及热工参数

普列洛夫型立筒预热器,由1个圆柱形直筒、一级旋风预热筒(2个)、一级旋风收尘筒(8个)组成,出窑废气经上升烟道(截面尺寸:1400mm×1400mm)切线进入立筒,进入立筒的气流呈螺旋上升,经中心风管进入旋风预热筒,出旋风预热筒废气,经旋风收尘筒收尘后,进入高温风机。生料通过气力提升泵送入中心风管,经旋风预热筒预热后,与旋风收尘筒收下的生料一道进入立筒,经撒料器分散后,在气流离心力和自身重力的作用下,呈螺旋状自上而下运动,进行热交换,充分预热好的生料进入立筒锥部,经下料管进入窑内。普列洛夫立筒外型及热工参数见图2。

图2普列洛夫立筒外型及热工参数

2.3对原、燃材料中硫碱的要求

为保证普列洛夫立筒预热器的运行完全可靠,在引进合同中,对原、燃材料中硫、碱提出下列要求:
 燃料中硫<3%;
 生料中碱含量:(Na2O+K2O)<1%;
 生料中氯含量:<0.5%;
硫碱比:0.6~1。

3原、燃材料成分及有害成分的计算

3.1原、燃材料成分

原材料及燃料的成分分别见表1和表2。混合煤中硫含量见表3。

表1原材料平均化学成分(%)

表2低硫煤、混合煤工业分析及有害成分

表3混合煤中硫含量(%)

3.2物料配比

根据我厂多年的生产数据统计,熟料热耗为4800kJ/kg熟料。由所列的原料化学成分和低硫煤工业分析,经配料计算,各原、燃材料配比见表4。

表4原、燃材料配比(%)

由所列的原料化学成分和混合煤工业分析,经配料计算,各原、燃材料配比见表5。

表5原、燃材料配比(%)

3.3有害成分的计算

3.3.1砂页岩配料、低硫煤煅烧时(第一阶段)有害成分的计算

根据所列有害成分K2O、Na2O、、SO3的含量和表4各原、燃材料配比,经计算可知:

生料中:K2O=0.817%Na2O=0.279%
K2O+Na2O=1.096%
SO3=0.357%

煤带入的=0.53%,折合成SO3=1.325%

3.3.2黄土配料、混合煤煅烧时(第二阶段)有害成分的计算

根据所列有害成分的含量和表5各原、燃材料的配比,经计算可知:

生料中:K2O=0.731%Na2O=0.037%
K2O+Na2O=0.768%
SO3=0.334%

煤带入的=1.33%,折合成SO3=3.325%

 硫碱比=3.87

4普列洛夫型立筒和窑运转情况

自1988~1995年7月的第一阶段,采用砂页岩配料,低硫煤(s<3.0%)煅烧时,立筒运行情况良好,很少发生因结皮垮落而堵塞立筒,上升烟道结皮也较轻,只要每间隔2~3d,停窑清理一次上升烟道结皮(大约30min)就能保证窑正常运转,不会引起通风不良。在1993~1994年,由于低硫煤资源紧张,且煤质差,发热量低,为降低生产成本,提高烧成带热力强度,我们试着在低硫煤中掺入一定量的高硫煤(在8%~10%),将发热量提到22154kJ/kg煤,在4%~6%,此时立筒结皮变化仍然不大,但发现窑长后结圈频繁,影响窑的产量,在第一阶段窑的产量平均在12.5t/h,熟料平均标号56MPa。为了提高窑的产、质量,降低成本,我们于1995年8月,采用易烧性好的黄土代替砂页岩配料、混合煤煅烧,虽然煤中增至6.37%,硫碱比达3.85,但立筒运行仍然良好,仍只需2~3d打一次窑皮,窑长后结圈的频率也明显减少,台时产量达到14t/h,熟料平均标号达到62MPa。通过近8年的生产实践证明,在燃料中硫和熟料硫碱比已超出捷克要求的条件下,窑仍然能正常运行,说明该立筒对原、燃材料中硫、碱的适应性,特别是对硫的适应性较强。

5原因分析

引起立筒预热器窑结皮、堵塞的机理,是碱、氯、硫等物质在系统运行过程中,随着温度的不同,它们本身的物相及物理化学性质亦发生变化,在高温地带,这些物料受热挥发,随烟气带往窑后烟道、预热器系统,并凝聚在生料颗粒表面上使生料表面的化学成分改变,其熔融温度降低。当这些物料处于较高温度下(如1000℃以上),其表面开始部分熔化,产生液相,生成部分低熔化合物,这些含有部分液相的料粉颗粒,特别是悬浮于烟气中的这种颗粒借助于惯性力,被甩向边壁,与温度较低的设备或管道内壁接触时,便可能粘结在器壁上,形成结皮。如果有害成分含量低,温度低,出现的液相就少,结皮的几率就小,粉料即使部分粘结,也可能因气流的冲刷而脱落,皮层不易结厚。反之,碱等有害成分含量多,温度较高,液相多而粘,则容易使料粉层层粘挂,愈结愈厚,尤其是预热器的拐弯或缩口处,因气流速度、方向的改变,其中含有液相的料粉因惯性作用,甩向器壁,动能转化为压力,将使结皮的倾向增加。一般的结皮,层状多孔疏松易碎,但如果在较高温度下,受热时间长,也会变得坚硬。总之,产生结皮的主要因素是有害成分含量的多少,温度的高低;结皮严重点则是气流拐弯处和变径处。普列洛夫型立筒,由于其特定的结构形式,有利于防结皮、防堵,对原、燃材料中有害成分适应性强的原因大致有以下几点。

(1)该立筒预热器的上升烟道截面较大(1.4m×1.4m),直筒部分为Φ3.1m的圆柱体,没有狭窄管道、缩口和急拐弯,降低了料粒与器壁的接触机会,有利于防结皮、防堵。立筒进风为切线进风,当废气进入立筒旋转一周后,由于与立筒内的生料进行剧烈的热交换,温度降至730℃左右(实测),附着在生料粒子表面的硫、碱已由熔融态转化为固态,失去粘附力,减少料粒在直筒壁的附着机会,从而减少了筒壁的结皮。

(2)立筒预热器窑原料中的挥发组分循环系数为11~30,而旋风预热器窑则高达74~208。因此,立筒预热器窑结皮几率明显小于旋风预热器窑。

(3)从原、燃材料中带入的硫碱在窑内发生一系列化学反应,一部分以化合物的形式进入熟料中被带出;一部分随烟气被带入低温区,冷凝吸附,产生结皮;一部分附着在生料粒子表面,被收集下重新入窑;一部分则随废气排向空中。从图2中所标明的各点废气温度可知,硫、碱的吸附,主要在回转窑、舌头、立筒上升烟道B点之间进行,并产生结皮,结皮塌落时,则由上升烟道直接进入窑内,产生循环,从而减轻了因垮结皮而堵塞下料管的危险。由于立筒内温度较低,所以立筒部分的结皮不会严重,经过多年的生产实践证明,结皮疏松,塌落时易碰碎,不会引起下料管堵塞。

(4)第一阶段,生料中碱含量高于第二阶段生料的碱含量0.328%。第二阶段,煤带入的硫比第一阶段多0.8%,而两阶段立筒仍能正常运行,结皮严重程度也差不多。笔者认为:上升烟道的结皮主要是低熔点的K2SO4(880℃),而比K2SO4熔点高近200℃的Na2SO4,则主要在上升烟道的始端、窑尾舌头等部位形成结皮,由于两个阶段的K2O含量基本相同,虽然R2O含量不同,上升烟道的结皮应是相同的,由于R2O含量的不同,窑尾、舌头等处的结皮第一阶段比第二阶段严重,所以原料中的K2O对该立筒的危害性不容忽视,通过对立筒上升烟道结皮样分析,也证明了这一论断,结皮分析结果见表6、图3。

表6结皮取样点结皮分析结果(%)

图3上升烟道结皮取样点

至于燃料中硫对立筒的危害,从表6中可以看出有两处富集,第一处在上升烟道的拐弯处(D点),由于该处结皮垮落时,由上升烟道掉入窑内,不会引起下料管堵塞。第二处在立筒的F点,由于该点温度较低,形成的结皮疏松、易碎,加上旋转气流的不断冲刷,易脱落,掉入立筒锥部,撞上筒壁后被碰碎,不会引起下料管堵塞。硫对普列洛夫立筒的危害性是较轻的,在原料中R2O含量低,特别是K2O含量低时,采用高硫煤煅烧是可行的。

(5)该立筒在易形成结皮的部位,均设有打结皮小孔,结皮清除方便。

6经验总结

(1)普列洛夫立筒预热器由于其特有的结构形式(上升烟道切线进入立筒,生料经立筒锥部下料管入窑),硫碱的吸附主要在上升烟道,因而对硫、碱的适应性特别是硫的适应性强。笔者认为在生料中R2O含量小于1.0%的情况下,硫、碱比可适当放宽。

(2)严格控制出窑废气温度小于1050℃,上升烟道B点温度小于880℃,确保硫、碱的主要吸附区不进入立筒。要达到上述条件,从看火操作上要适当控制火焰的长度;从工艺上,应采取可行的办法增强回转窑预热,碳酸盐分解各带的热交换和上升烟道的飞灰循环量,降低出窑废气温度和A、B两点的温差,见图2。

(3)严禁止料煅烧。由于止料,出窑废气温度以及立筒各部位温度急剧上升,硫、碱内循环向立筒后移,在立筒内产生严重结皮,若突然下料,立筒温度降低,结皮热胀冷缩脱落,而堵塞立筒,若发现不及时,物料可堵至切线进风口处,清除堵料的工作量很大。

(4)在原料中碱含量大,特别是Na2O含量大时,窑尾舌头因硫碱的吸附,而影响下料管出料的正常流动,严重时,将下料管堵死,引起立筒堵塞,对窑尾舌头的积料,可采用空气炮或压缩空气,定期进行清扫(不需停窑)。

参考文献
1华中水泥厂.赴捷学习技术总结(内部资料).1987
2陈全德,曹辰等.新型干法水泥生产技术.北京:中国建筑工业出版社,1987
3 F.凯尔(德),杨德骧译.水泥生产及性能.北京:中国建筑工业出版社,1982
4 F.M李(英),唐明述等译.水泥和混凝土化学.北京:中国建筑工业出版社,1980


防水之家是专注防水,泥水,防水材料,防水涂料的新闻资讯和防水,防水材料,防水涂料等各十大品牌的装修效果图和网上购物商城,敬请登陆防水之家:http://fangshui.jc68.com/
【温馨提示】本文内容和观点为作者所有,本站只提供信息存储空间服务,如有涉嫌抄袭/侵权/违规内容请联系QQ:275171283 删除!
 
标签: 防水
打赏
 
受国家宏观政策影响,特别是水利、建筑等宏观产业的高效发展,从中推行了水泵产业的快速兴起。在泵业发展中,占居国内巨大市场的阳光泵业,以“高效、环保、节能”积极回应国家宏观政策。众所周知,阳光泵业旗下生产的自吸泵以“节能靠前”稳霸国内输液泵前榜单;而其较新研发生产的磁力泵则以&ldqu... 近年来,人们对高质量生活环境和洁净的生产环境的追求使洗地机、扫地机、擦地机等清洁环保设备越来越广泛的被应用于生活和生产的各个领域。市场对洗地机、扫地机、擦地机等清洁环保设备的需求量越来越大。人们从陌生到认识、从认识到应用,洗地机、扫地机、擦地机等清洁环保设备。清洁设备在未来必将迎来普及化大发展,在...
更多>同类防水资讯
0相关评论

推荐图文
推荐防水资讯
点击排行
 
网站首页 关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  | 网站地图 | 排名推广 | 广告服务 | 积分换礼 | RSS订阅 | 粤ICP备14017808号