水泥技术|窑尾喂料控制与计量装置的改进

   日期:2017-05-09     来源:建材之家    作者:防水之家    浏览:61    评论:0    
核心提示:新乡水泥厂1000t/d熟料窑外分解窑,采用失重仓作为窑尾喂料的中间仓。在试生产过程中,发现喂料量波动大,引起热工系统不稳定。1993年4月,我厂作为一个重点项目在不改变原工艺结构的前提下,对窑尾喂料的控制与计量装置作了一些改进。 1、原窑尾喂料的控制与计量简述   均化库通过快速截止阀向失重仓内卸料,失重仓下面有左右两个电动卸料阀向螺旋输送机内卸料,两个卸料阀互为备用。窑头控制室设定气力提升泵
防水之家讯:新乡水泥厂1000t/d熟料窑外分解窑,采用失重仓作为窑尾喂料的中间仓。在试生产过程中,发现喂料量波动大,引起热工系统不稳定。1993年4月,我厂作为一个重点项目在不改变原工艺结构的前提下,对窑尾喂料的控制与计量装置作了一些改进。

1、原窑尾喂料的控制与计量简述
均化库通过快速截止阀向失重仓内卸料,失重仓下面有左右两个电动卸料阀向螺旋输送机内卸料,两个卸料阀互为备用。窑头控制室设定气力提升泵松动风压自动调节失重仓卸料阀门开度。系统中,失重仓作为缓冲仓和计量仓。

2、存在问题

(1)均化库向失重仓卸料由仓空和仓满设定值控制,达仓满设定值(一般为30t)时关阀门,达仓空设定值(一般为15t)时开阀门。失重仓间歇入料,落差大,冲击力强。阀门每打开一次,仓压出现一次峰值。该峰值通过螺旋输送机、提升机和气力提升泵一直波及窑内,引起窑热工系统不稳定。图1为实际记录的松动风压曲线。

图1 改进前气力提升泵松动风压曲线

(2)失重仓的计量方法是累计仓满设定值减去仓空设定值的差值,均化库每向仓内卸料一次就累计一次。经实测,每次累计误差为1.5t~3t左右。该误差与均化库内料位有关,均化库内料位高,压力大,误差也相应大,所以总累计误差不易测算修正。 

3、改进措施

改进后生料入窑控制及计量见图2.

图2 改进后生料入窑控制及计量示意图
1.刚性叶轮给料机;2.荷重传感器;3.卸料阀;4.核子秤;5.罗茨风机

(1)加强失重仓的稳流作用,保持仓压稳定。方法是:拆除原失重仓入料用的快速截止阀,用配直流调速电机的刚性叶轮给料机代替,由50t荷重传感器测出仓内料重,根据仓内料重设定值自动调节刚性叶轮给料机转速,使失重仓内始终保持一个恒定料位,图3为自动调节回路框图。失重仓内压力恒定,就可以保证气力提升泵松动风压稳定,图4为改进后气力提升泵松动风压曲线。

图3 失重仓料位自动调节回路


图4 改进后气力提升泵松动风压曲线

表1标定结果


Wh-Wb
注:误差=───×100%
Wb

(2)在螺旋输送机上安装一台HCS核子秤作计量用。该秤可以计量班产量、日产量和累计量,同时可以显示入窑生料的瞬时流量。实测螺旋输送机螺旋前进速度为384mm/s(螺矩为480mm,转速为48r/min),最终确定吸收系数K=-138.6,计量误差小于1%。表1为1993年4月30日标定结果。

4、结束语

窑尾喂料控制与计量装置改进后,窑热工控制系统较改进前稳定,计量准确,操作容易,熟料质量明显提高(见表2)。

表2改进前后熟料质量对比





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