水泥技术|国产四风道煤管在Φ4m×47m烧无烟煤预分解窑上的应用体会

   日期:2017-01-23     来源:建材之家    作者:防水之家    浏览:70    评论:0    
核心提示:1 试用四风道煤管的目的   三德水泥建材工业有限公司Φ4m×47m新型干法窑100%烧无烟煤生产线于1997年投产。燃烧器原选用KHD生产的三风道煤管,并有1根备用。经2年多的试运行,发现有如下问题:    1)煤管口径设计过大,导致在保证一次风出口风速相同的条件下一次风量偏大,经南京化工大学热工标定测算为占窑用总风量的16.5%,这显然比烧无烟煤所需要的一次风量要大1倍以上(设计为6.3
防水之家讯:1 试用四风道煤管的目的

三德水泥建材工业有限公司Φ4m×47m新型干法窑100%烧无烟煤生产线于1997年投产。燃烧器原选用KHD生产的三风道煤管,并有1根备用。经2年多的试运行,发现有如下问题:

1)煤管口径设计过大,导致在保证一次风出口风速相同的条件下一次风量偏大,经南京化工大学热工标定测算为占窑用总风量的16.5%,这显然比烧无烟煤所需要的一次风量要大1倍以上(设计为6.3%)。这是熟料热耗未达标的主要原因之一。

2)由于一次风大,使煤粉浓度变小,并降低了空气温度,使火焰发散,尤其煤风过大时易结圈,而后火焰更易粗且短,恶化各种操作参数。

3)煤管口径大,使调节内、外风的灵敏度大大降低,火焰形状的变化范围过窄,对窑衬和窑皮保护及窑况变化的反应能力差。运转2年内,进口耐火砖的实际运转周期平均为3个月左右。

为此,KHD公司也愿意赔偿就此造成的损失,弥补的办法是更换窑头一次风机。但我们认为关键是减小煤管口径,并乘此机会试用天津博纳科技公司的四风道煤管,其仅20余万元。

与三风道煤管相比,四风道煤管中心多设1个风量很小(<1%),风压不大(约600Pa)的中心风管,其作用是确保煤管出口处有微正压,不但防止点燃的煤粉倒灌,烧坏煤嘴,而且确保煤嘴端部始终处于中心风的冷却保护,也有利于火焰稳定,并减少NOx有害气体的形成。

2 实际使用情况


从2000年元月8日到8月14日的几个周期中,均是以煤管外浇注料的损坏而结束,浇注料寿命仅有15~20d。这也是使用三风道煤管存在的问题。

原因分析:图1为该公司三次风管、窑头罩和喷煤管的相对位置。三次风管在抽取热风的同时,势必将熟料细粉带起,对喷煤管前进方向右下侧浇注料进行冲刷。这种三次风管的布置以及与窑、篦冷机的相对位置在各厂并不多见,但确属设计遗留难以纠正的问题。因为只订购1根四风道煤管,只好与三风道煤管轮换使用,给分析结果带来很多麻烦。

图1 三次风管、窑头罩和煤管相对位置


在试用四风道煤管时,又同时进行了用空气炮消除煤管顶端“蜡烛”(堆积的熔融熟料,原2根进口的KHD煤管曾为此被压弯)的试验。即:将Φ100mm的压缩空气管路平敷在煤管上方,用浇注料同时包扎在一起。在用空气炮定时吹打“蜡烛”时,虽能缓解“蜡烛”的增高,但吹打所产生的振动使浇注料产生了裂纹,并越来越大。而压缩空气管道也由于高温空气的影响,在更换浇注料的同时需修补或更新。8月14日,由于高温气体通过浇注料的裂纹直接烧蚀了大量扒钉,致使浇注料整体脱落,发现又不及时,导致煤管烧弯,四风道煤管的试烧告一段落。

3 生产总结


3.1 煤耗
表1、表2分别为使用2种不同煤管后的熟料热耗及对熟料标号的影响。

表1各月煤耗与熟料标号统计



注:2月22日后窑口的密封圈全部脱落,漏料漏风严重,至28日止,这段时间熟料标准煤耗高达138.3kg/t,所以2月份包括这段时间煤耗偏高。


从表1、2中可看出:

1)改用四风道煤管后,一次风用量相应下调,下调的手段是将供内、外风的离心风机风门关小,供煤风的罗茨风机旁路放风口加大。2000年用四风道的4个月平均煤耗比1999年后4个月平均煤耗下降了1.8%(包括2月22~28日的异常情况),此降低的幅度远未达到预想的目标。我们认为这是因为目前的一次风的调节手段受到严重限制,尤其是供煤风的罗茨风机的风量减少是以牺牲风压为代价的。

2)比较煤耗应以生料易烧性等相同条件为前提,即配料及熟料标号应基本相同。1999年9月为进一步提高熟料标号,为ISO新标准过渡打好基础,配比有意提高了硅率和饱和比,结果熟料标号月平均提高3MPa左右,但与此同时煤耗也有2%左右增加。

3)由于2根煤管交替使用,并未看出四风道的比三风道的热耗有何降低,相反,三风道煤管用煤还要略低些。这其中的原因一方面相邻期间用四风道煤管烧出的熟料强度要高出2MPa左右;另一方面,四风道煤管一次风的降低受现有风机的限制。目前,一次风的小范围压缩恰恰适合三风道煤管的改善需要,所以其节煤效果反而好些,四风道煤管则必须更换型号小的风机。根据2种煤管的实际口径计算,四风道煤管断面已缩小为原来的52%,因此,风量应减少为原来的1/2,风压比原来还要略高。

3.2 后窑口结圈情况

以2000年3月22日至4月16日这段周期的窑筒体红外扫描温度曲线为例,该周期后窑口没有结圈,这是点火以来少有的情况。由此再一次证明,减少一次风用量不但是降低热耗的重要途径,也是防止窑内结圈必要条件。所以,如果四风道煤管配以合理的风机,不仅热耗能大幅度降低,而且可消除结圈。

3.3 窑衬寿命

1999年9月初更换窑衬后的运转周期长达9个月之久,扣除停窑时间,有170余天。而自1997年点火以来,在此之前的周期最长也不超过100d。这其中的原因当然与改善操作、稳定窑速有直接关系,但此煤管的火焰形状良好也起了很大作用。

4 几点体会


四风道煤管由于中心风占据一定截面,因此与相同的煤管相比:

1)外风及煤风口径(截面)均相应减少,对于要求同等出口风速时,一次风量可以大大压缩,有利于降低热耗;一次风速可以提高很多,此时内、外风调节灵敏度提高,有利于火焰形状的调整。

2)四风道煤管在无烟煤上的成功使用,证明了合理地利用内、外风的不同速度与方向,确保一、二次空气与燃料的合理搅拌及混合均匀,是适用包括无烟煤在内的各种燃料充分燃烧的技术关键。换言之,正是多风道煤管的成功开发,才为回转窑燃烧劣质燃料提供了可能。

3)确保四风道煤管成功使用必须注意如下几个环节:①必须有对应的一次风机特性相配,特别是作为技改,对原有煤管进行替换时,更要考虑原有风机,特别是煤风的风压、风量能否调整到需要值,尤其一次风机是罗茨风机时,宜选用变频调速电动机。②如果工艺条件使煤管外浇注料寿命不长,则应订2根煤管,做为设计制造厂家也应充分考虑煤管的易换性,比如只换伸入窑内有浇注料的部分,既可降低费用,又更换方便。③不宜用空气炮处理煤管上的“蜡烛”,更不能将压缩空气管道与煤管捆绑在一起。
4)使用中未发现国产四风道煤管制作质量问题,且与进口产品价格比为1∶(5~10),因此,除非国外煤管技术有了新发展,否则可不选用进口产品。

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标签: 防水涂料
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