防水之家讯:60年代成功开发了湿法棒球磨,近些年来一些水泥厂将其用于干法粉磨,取得了很好的效果。我们于1997年在河南某厂将棒磨作为水泥预粉磨设备,并与球磨机组成半终粉磨系统,通过近一年来运行,在生产中取得了很好的经济效益。 1 原破碎系统简介
该厂原有熟料破碎系统为:出窑熟料经一级PEX250/1000细颚破碎机入熟料库,配料后混合料经二级破碎———1500立式反击破碎机加回转筛的闭路筛分系统。
2 存在的问题
入磨物料粒度情况见表1。
表1 入磨物料粒度 粒径/mm | >12 | 5~12 | 0.9~5 | 0.2~0.9 | < 0.2 | 含量/% | 5.08 | 32.09 | 31.92 | 20.83 | 8.08由表1可见,大于5mm的颗粒含量占了37%左右,使球磨机负荷太重,影响产量,增加了能耗。同时,该厂扩建3号窑,原系统不能满足需要。此外,原系统除铁困难,一旦金属块进入破碎腔后,易打坏反击板和锤头,降低锤头使用寿命,并产生非常大的震动和噪音。因此,选择采用工艺简单、运行可靠的棒磨为预粉磨系统。
3 改造方案
3.1 设备改造 该厂采用一台闲置的风扫磨进行改造。主要改造风扫磨内部结构、转速和增加卸料篦板等。改造前后有关参数见表2。 表2 设备改造前后有关参数 风扫磨 | 棒 磨 | 规格型号:Φ2.5m×3.9m | 有效直径:2.5m | 电机型号:JRQ158-8 | 有效长度:3.6m | 功率:380kW | 棒长:3.5m | 传动方式:齿轮减速传动 | 磨机转速:18.65r/min | 磨机转速:20r/min | 衬板型式:小波纹 | 研磨体装载量:25t | 固定方式:螺栓固定 | 生产能力:10t/h | 篦板型式:放射型单层篦板 | | 篦孔:6~8mm | 研磨体总装载量:21.45t | 生产能力:55t/h 3.2 流程改造
拆除原二破系统,采用棒磨作为预粉磨设备,并且和球磨一起组成半终粉磨系统。棒磨易产生乱棒现象,该厂采用库底配料,电子皮带秤控制喂料量,保证喂料均匀,以避免发生乱棒现象。工艺流程如图1所示。结果发现,增加棒磨后,入球磨物料粒度分布发生巨大变化,详见表3。
图1 改造后预粉磨系统工艺流程
1.PEX250/1000细颚破碎机;2.TH315斗式提升机;3.配料电子皮带秤;4.B500皮带机;5.Φ2.5m×3.9m棒磨;6.TH400斗式提升机;7.Φ4.0m高效离心式选粉机;8.1号磨头仓;9.2号磨头仓
表3 改造后入球磨物料粒度 粒径/mm | >5.0 | 5.0~2.0 | 2.0~0.9 | 0.9~0.5 | < 0.5 | 含量/% | 10.91 | 27.50 | 10.67 | 12.78 | 38.20
3.2.1 调整球磨机内部结构
采用棒磨作预粉磨后入球磨物料大于5mm的颗粒含量从37%大幅下降到10.91%,因此对球磨机内部结构作了相应调整。首先,缩短一仓长度,将隔仓板前移一块衬板的长度,一仓长度由原来的2.75m缩短到2.25m。其次,将隔仓板篦缝间距由原来的10~12mm减小为6~8mm。
3.2.2 调整配球方案
入磨物料变细,为提高球磨机粉磨效率,需减小球磨机一仓平均球径。将一仓钢球的级配由Φ90~Φ60mm调整为Φ60~Φ30mm,平均球径由Φ70.3mm降为Φ48.0mm。同时增加二仓研磨体装载量,使用棒磨前后球磨机配球方案见表4。
表4 使用棒磨前后球磨机配球方案 时间 | 一 仓 | 二 仓 | Φ90/t | Φ80/t | Φ70/t | Φ60/t | Φ50/t | Φ40/t | Φ30/t | 仓长/m | 装载量/t | 平均球径/mm | Φ30×35 /t | Φ25×30 /t | 仓长 /m | 装载量 /t | 改造前 | 0.6 | 3.8 | 5.0 | 4.6 | | | | 2.75 | 14.0 | 70.3 | 9.0 | 8.0 | 3.45 | 17 | 改造后 | | | | 3.0 | 5.0 | 3.5 | 1.0 | 2.25 | 12.5 | 48.0 | 8.0 | 12.5 | 3.95 | 20.5 3.2.3 调整选粉机结构
选粉设备是一台Φ2.5m的旋风式选粉机,为了充分发挥选粉机工作能力,使磨机与选粉机平衡,将小叶片长度缩短0.1m(18片)。经过调整后选粉效率由原来的58.6%提高到68.9%,循环负荷率由原来的175.9%减小到122.4%,因而提高了磨机产量。
4 使用效果
棒磨从1997年11月份投入运行,入磨粒度控制为不大于60mm,多数为25~60mm。棒径选择Φ80~Φ65mm 4种,开始装载量为7.15t,结果产量比计算值高,达30t/h左右,但磨机振动较大,衬板螺丝易松动,出磨粒度偏大。因此,我们改用Φ75~Φ60mm 4种棒,磨机情况正常,产量降到25t/h左右,出磨细度较合适。当钢棒装载量增至14.3t时,棒磨产量为50t/h。此时棒磨电机实际消耗功率为220kW,棒磨选粉机产量8t/h(细度5%)。Φ2.2m×6.5m一级闭路球磨机产量达21t/h,若继续增加棒磨产量,系统失去平衡。生产实践表明,采用棒磨作为预粉磨取得了三个较为明显的效果。
第一,改造后入球磨粒度更加均匀,棒磨出磨和经选粉机后入球磨机粒径分布见表5。由表可见,2mm以下的占90%以上,最大粒径不超过5mm,其中有30%左右是通过0.080mm方孔筛的成品。
表5 棒磨出磨和选粉后入球磨粒径分布 % 粒径/mm | >5 | 3~5 | 2~3 | 0.9~2 | 0.2~0.9 | 0.08~0.2 | < 0.08 | 棒磨出口 | 0.78 | 2.54 | 6.68 | 14.33 | 15.21 | 23.52 | 31.27 | 选粉后 | 1.39 | 4.67 | 10.59 | 19.86 | 21.34 | 29.59 | 12.56第二,改造后产量有所提高,使用棒磨后水泥磨系统产量由原来的32t/h提高到现在50t/h,产量提高了18t/h,而系统装机容量只增加140kW,见表6。 表6 使用棒磨前后生产情况对比 类 别 | 1号磨产量/(t/h) | 2号磨产量/(t/h) | 棒磨选粉产量/(t/h) | 细度/% | 装机容量/kW | 改造前 | 16.2 | 15.8 | | < 6 | 1 100 | 改造后 | 21 | 21 | 8 | < 6 | 1 240第三,改造前后产品性能无明显变化,水泥细度略有降低。改造前后水泥的性能见表7。 表7 改造前后水泥性能对比 时间 | 安定性 | 凝结时间/(h∶min) | 细度/% | 抗压强度/MPa | 抗折强度/MPa | 初凝 | 终凝 | 3d | 28d | 3d | 28d | 改造前 | 合格 | 3∶40 | 5∶08 | < 5.0(4.4) | 29.6 | 47.0 | 4.6 | 7.4 | 改造后 | 合格 | 3∶45 | 5∶13 | < 5.0(4.3) | 29.8 | 46.7 | 4.9 | 7.6
5 结束语
1)棒磨作为预粉磨设备有很多优点:产量高,物料在磨内停留时间短,不会出现“饱磨”现象;棒磨工艺简单,管理方便;由于出磨粒度均匀,使球磨配球易解决;钢棒磨损较钢球小,材质易解决(用45号圆钢棒就能满足需求)。
2)棒磨使用中容易出现的问题是乱棒,其主要影响因素为喂料量的稳定控制与入磨粒度。研究表明,棒磨入磨粒度较球磨机大,以≤60mm为宜。
3)从生产实际来看,若选用半终粉磨系统,选粉机规格不宜太小,以旋风式选粉机为宜。此外,球磨机也应进行一些调整,要避免磨头进料口漏料。一仓平均球径不宜太大,以40mm左右为好。
4)采用棒磨作预粉磨,水泥性能无明显变化。
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