水泥技术|Φ5m×15m水泥粉磨系统调试中出现的问题及处理

   日期:2017-01-10     来源:建材之家    作者:防水之家    浏览:43    评论:0    
核心提示:沙特某水泥厂6000t/d生产线的2台Φ5m×l5m水泥磨先后于2008年3月16日和4月20日投产后,台时产量均保持在160t/h左右,比表面积(320±10)m2/kg。但在调试过程中,先后出现了磨机产量偏低、滑履轴承温度偏高等一系列问题,通过不断分析、总结,采取了一系列应对措施,取得了良好的效果。1 磨机产量降低的处理1.1 出现的现象根据磨机制造厂家提供的研磨体级配方案(见表1)加球后
防水之家讯:沙特某水泥厂6000t/d生产线的2台Φ5m×l5m水泥磨先后于2008年3月16日和4月20日投产后,台时产量均保持在160t/h左右,比表面积(320±10)m2/kg。但在调试过程中,先后出现了磨机产量偏低、滑履轴承温度偏高等一系列问题,通过不断分析、总结,采取了一系列应对措施,取得了良好的效果。

1 磨机产量降低的处理

1.1 出现的现象

根据磨机制造厂家提供的研磨体级配方案(见表1)加球后,发现磨机一仓磨音较沉闷,系统循环负荷偏高,回料量高达400~500t/h,磨内物料流速过快。通过调整磨内通风及选粉机三次风匹配等措施后,系统循环负荷依然很高。打开磨门检查发现磨内物料超过球面约l00mm,磨内有2块隔仓盲板脱落。我们入磨取样做了磨机筛余曲线,见图l。入磨物料粒度分布见表2,成品水泥指标:45μm筛余≤10%,比表面积≥320m2/kg。

图1 调整前2号磨筛余曲线


由图l可以看出:

1)一仓筛余下降不是很显著,说明磨机一仓研磨体破碎能力不足,入磨物料粒度偏粗,平均球径偏小,需增加大球比例提高破碎能力。

2)二仓前半段筛余下降明显而接近磨尾处细度不稳定有波动,说明二仓后半段研磨体作业情况不是太好,研磨能力偏弱,应补充部分小球,以加强研磨作用。

3)二仓最后一点筛余数据明显异常,分析其原因主要是由于突然停磨后,磨门位置在下部,为便于打开磨门进行了磨机慢转调整磨门位置,造成磨尾部分细粉流出,粗粉偏多。

4)出磨段筛余整体偏粗,高于正常值,表明磨内物料流速较快,没有进行充分研磨。

5)两仓筛余由66%下降到50%,合计下降l6%,下降幅度较小,说明磨内研磨体作业状况不好。

1.2 原因分析

1)磨内隔仓盲板脱落造成磨内通风面积增加,磨内物料流速过快,停留时间短,没有经充分研磨即排出磨外,造成大量粗粉被选粉机分选截留回磨,在系统内循环导致系统循环负荷过高,磨机产量偏低。

2)从筛余曲线分析,一仓破碎能力和二仓粉磨能力均需加强。

3)选粉机一次风、二次风、三次风及磨机操作参数需进一步优化。


1.3 处理措施

1)更换脱落的隔仓盲板。

2)对研磨体级配进行了调整,调整方案见表3,调整后磨机筛余曲线见图2,成品水泥细度45μm筛余为8%。


图2 调整后2号磨筛余曲线

由图2可以看出:

①磨机一仓筛余下降很显著,说明磨机一仓研磨体作业情况良好。

②磨机二仓筛余前半段下降较显著,后半段水平段长度适中,说明二仓研磨体作业情况也很好。

③磨机两仓筛余由82%下降到52%,合计下降30%,下降幅度较调整前有明显提高,说明磨内研磨体作业状况明显好转。

3)中控操作参数优化调整

我们通过加强磨内通风,调整选粉机一次风、二次风、三次风的匹配,使中控操作参数更加合理。主要有磨机出磨压力控制在-2000Pa左右,回料量控制在200~400t/h,选粉机一次风和二次风阀门开度为100%,三次风阀门开度为50%,选粉机转速控制在900~1000r/min之间,缩短除尘器的清灰间隔为20s,加强三班统一操作,加强篦冷机喷水、控制入磨熟料温度等措施。

通过采取以上措施,系统回料量下降到200~400t/h之间,磨机产量稳定提高到l60t/h以上(比表面积≥320m2/kg),达到了设计产量要求。

2 2号磨磨尾滑履轴承温度高的处理

在调试过程中,2号磨机滑履轴承温度在装球量为30%运转时就有点偏高,多次被迫停磨冷瓦;在装载量为60%、90%运转时也是时高时低,最高时达到85℃。夏季沙特的气温很高,到中午时地表温度超过60℃,一度使磨机运行状况恶化,磨机只能开机两三个小时,滑履温度就升到跳停值,被迫停磨冷瓦。

2.1原因分析

1)冷却水管入口没有加装过滤器,使循环水管道中的许多杂物如玻璃纸、泥沙、石子等进入冷却器和冷却水管道中,堵塞冷却水管,使冷却水流量下降甚至完全堵死。

2)滑履瓦安装时刮研不是太好,使滑履瓦与滑环之间的接触点不均匀。

3)润滑油中有杂质,现场观察润滑油已发黑。

4)入磨物料温度偏高。现场测量入磨物料温度最高为l60℃(正常90~110℃之间),造成磨机筒体温度偏高,现场测量最高为110℃(正常在80~100℃之间),这主要是由于篦冷机没有喷水,以及当地环境温度过高造成的。

2.2处理措施

1)为了检查稀油站冷却器是否堵塞,我们现场拆开检查,发现在入滑履瓦4号点的软管中卡了一块石子,管子堵死了,3号点软管中也积存了很多泥沙。清除杂物后,重新安装投入使用。

2)更换滑履稀油站的润滑油,去除润滑油中的杂质,以加强滑履瓦的润滑。

3)在磨头、磨尾增加喷水装置,在入磨皮带上加装喷水装置,以降低磨机筒体温度,从而降低滑履瓦温度。

4)经常清洗油箱过滤网、冷却水过滤器。

5)经常改变熟料库下料点,降低出库熟料温度,调节篦冷机喷水水量,以降低入磨物料温度。

6)中控操作上在保证水泥质量的前提下,尽量降低磨机循环负荷率,以降低磨机负荷。

通过采取以上措施,使磨机滑履轴承温度有了很大程度下降,磨机在夏季能够正常运行。

3 选粉机减速器温度过高

磨机试运转时,选粉机减速器油箱温度最高达到88℃,后来经过在减速器上加装冷却水装置,调整冷却水流量、加装轴流风机等措施,使减速器温度得到控制。

4 效果

至2008年8月通过4个月的生产调试,该粉磨系统达到了设计产量(P·I硅酸盐水泥160t/h,比表面积≥320m2/kg),滑履轴承温度等重要温控点均控制在规定范围内,系统设备运行状况及出磨水泥质量良好,顺利通过了外方72h性能验收测试。

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标签: 泥水
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