防水之家讯:作为工业副产品的废弃物脱硫石膏,经实践证明,在生产水泥时其完全可以替代天然石膏。这样不仅仅可以变废为宝,减少环境的污染,还可以给企业带来更大的经济效益。利用三废可以享受减税政策,脱硫石膏的成本价远远低于天然石膏,减少石膏破碎系统的消耗等。由于其良好的优越性,公司决定大量的应用脱硫石膏。但使用中要注意一些问题,下面介绍我们的实践经验。
1 出现的问题
(1)在给石膏库上料的过程中,多次堵下料管,同时有部分石膏细粉黏附在下管中,使上料系统无法正常连续运转。
(2)石膏库是半个Φ8m×15m的钢筋混凝土结构库。当开启石膏秤时,下料锥就被堵死,根本无法连续供料。为了不影响生产,只能组织人工捅料,并且在捅不下料时,人工用铁锨在调配库底皮带上估计着补加石膏。
(3)通过六个班的人工加料应用,发现辊压机对脱硫石膏的适应性很差,刚开始用就出现轻微震动,电流也随着波动,两个班后辊压机小仓的料位难以稳定,中控显示仓内有25t料(满仓时33t),会突然减少至15t左右,其原因是因为脱硫石膏粉水分过高,在仓内有较多的细粉黏附在仓壁导致蹋料现象。由于小仓稳定性很差,致使整个辊压机系统难以正常操作。
(4)辊压机系统的袋收尘器会糊袋,同时所有收尘管和集灰室会结块堵料。脱硫石膏只用了不到3d,收尘风机出风口就冒出水蒸气,而且风机电流慢慢下降,说明有严重糊袋现象,收集下来的粉尘水分很大。如果长期用脱硫石膏,该收尘器将无法适应。
2 改造措施
以上所有问题的直接原因就是:脱硫石膏特殊的物理特性——含水量过高,约15%~25%,有一定的黏附性。
针对脱硫石膏特殊的物理性能,我们采用过很多办法:烘干、成球和天然石膏混合后使用,压成片或将脱硫石膏直接从磨头加入。
经过多次分析试验,结合现场工艺布置,我们决定采取将脱硫石膏从磨头加入的方法。
具体作法是在磨头增加一个30t的钢仓,钢仓做得要宽大,不要求过高,下锥要求平滑,没死角,同时锥侧安装两个空气炮和震动电机,以防堵料时清理结料。下料锥底安装一个棒形闸阀,阀门下边皮带秤,该秤选型要求皮带宽而量程小(量程在3~15t/h),特别订制的 皮带秤直接将物料喂入磨头下料管中。需要注意的是钢仓中的脱硫石膏量不要超过2/3,并且在计划停机时务必将仓内石膏用完。必要时清仓。减少仓内结块。
在该磨头仓上料新增一条斜皮带,由于脱硫石膏水分大。有黏性,皮带的斜度做得较大,约30°左右,在皮带上料口新增一个下料斜坡,铲车将脱硫石膏推向斜坡,斜坡和料仓一样,装有自制的棒型闸阀,可以控制来料量,料从斜坡溜入皮带上送入磨头仓。
3 应用效果
在采取此方法之前,我们曾担心脱硫石膏水分过高会对磨主袋收尘器有不良影响,但实践证明主袋收尘器并没出现糊袋现象。通过一个多月的应用,效果很理想,上料和料仓很少发生堵料。而且脱硫石膏带有一定量的水分,其直接入磨后还可以降低磨内温度,降低了磨机滑履温度
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