水泥技术|关于窑内过渡带长厚窑皮的分析

   日期:2016-05-26     来源:建材之家    作者:防水之家    浏览:108    评论:0    
核心提示:2009年12月11日从窑筒体扫描仪显示得知,在窑25m和30m左右两处表面温度为75℃左右,采用红外线测温仪现场实测25m左右处为130℃左右,30m左右处为110℃左右,判断窑25m和30m左右两处长有厚窑皮,对此作一简要分析。1.窑内过渡带长厚窑皮的原因①从熟料化学成分变化的角度分析近段时间熟料中Al2O3较高,在5.0—5.8%之间波动,而前段时间熟料中Al2O3在5.0%以下。熟料中液相
防水之家讯:2009年12月11日从窑筒体扫描仪显示得知,在窑25m和30m左右两处表面温度为75℃左右,采用红外线测温仪现场实测25m左右处为130℃左右,30m左右处为110℃左右,判断窑25m和30m左右两处长有厚窑皮,对此作一简要分析。

1.窑内过渡带长厚窑皮的原因

①从熟料化学成分变化的角度分析

近段时间熟料中Al2O3较高,在5.0—5.8%之间波动,而前段时间熟料中Al2O3在5.0%以下。熟料中液相量(1450℃)也由前段时间的23—24%增至现在的24—25%之间。由于液相量的增大加剧了过渡带窑皮长厚的机率。而造成熟料中Al2O3偏高是由于砂岩中的Al2O3增高所致,最近进厂砂岩Al2O3为13.96%左右,而前段时间进厂砂岩Al2O3为9.97%左右。

②从窑内煅烧状况的角度进行分析

由于窑头废气风机损坏,窑内通风不良,窑头冒正压,篦冷机风机阀门开度小,冷却效果差,二次风温不高,煤粉燃烧不完全,煤灰不均匀掺入熟料中,导致窑内局部液相量增大,增加了长厚窑皮的机率。

③从环境温度差的角度分析

由于大气环境温度低(7℃左右),同时窑尾密封不好,有漏风现象,窑筒体内外温差增大,加大了长厚窑皮的机率。

2.结论

导致窑内过渡带长厚窑皮的原因:

①砂岩质量差,Al2O3含量高。

②窑头废气风机损坏,窑内通风差,煤粉燃烧不完全。

③窑尾密封不好,漏风严重。

3.改进措施

①加强进厂砂岩质量控制,杜绝高铝砂岩再次进厂。

②尽快修复窑头废气风机,加强窑内通风。

③彻底搞好窑尾密封,避免或减轻漏风现象。

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标签: 防水涂料
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