防水之家讯:我公司有两条5000t/d生产线,回转窑规格为Φ4.8×74m,篦冷机规格为NC39325型。一线篦冷机从2006年7月投产后冷却效果一直不理想,出篦冷机熟料温度高达200℃,特别在夏季生产,熟料温度更高,而且堆“雪人”现象时有发生。二线篦冷机在设计时优化工艺配置,熟料冷却效果较好,熟料温度基本在100~150℃左右。2010年5月窑系统检修时对一线篦冷机冷却风机进行改造。技改后一线出篦冷机熟料温度降低约50℃,系统运行稳定,现将改造情况介绍如下,供大家参考。
1 存在问题
一线篦冷机15台冷却风机是按原设计配套的,在回转窑产量不断提高的情况下,达到5500t/d以上运行时,篦冷机的冷却能力明显不足。在生产中,操作上不断对料床、熟料结粒的调整优化,将15台篦冷风机全速运行,且阀门开度基本100%的情况下,仍无法满足熟料冷却要求。出窑熟料温度仍高达200℃左右,尤其是在夏季生产,熟料温度更高;按生产设计技术要求出窑熟料温度应该是环境温度加65℃,合理的熟料温度应该是90℃~100℃,熟料实际比设计高100℃;还有大量的热量被熟料带走未被回收利用,造成能量的浪费,增加了熟料的煤耗。
对于设置有窑头AQC炉余热发电的系统,对篦冷机的冷却效率要求更高,不但要提高二次风和三次风的风温,而且AQC炉的废气温度和风量要足够。由于篦冷机冷却效果不好,冷却空气不能与熟料充分进行热交换,大量的热量随熟料被带走,不但增加了回转窑的煤耗。而且降低了废气中的热焓,余热发电量也相应降低。一线余热发电设计能力为7000kW/h,平均发电量约6000 kW /h,很难达到6500 kW /h以上运行,吨熟料发电量只有23~24 kW /t,长期处于较低负荷运行,没有达到能源综合利用,造成能源巨大浪费。
2 原因分析
熟料的冷却很大程度上取决于急冷效果,即篦冷机一段高温回收区的淬冷,在高温回收区采用充气梁和阻力篦板,改善了冷却风的分布,增强熟料急冷。当一室、二室的篦下室静压即一段篦床的料层厚度增加到一定程度时,冷却风机的电流相应降低,有时料层越高风机的电流越容易降低,熟料的温度也相应提高,当窑的产量越高此类现象越常出现,由此,冷却效率差的原因主要是由于冷却风机风量偏小,风压不足,造成前段高温回收区Ⅰ、Ⅱ室冷却能力偏小,急冷作用减小,篦冷机冷却效率降低。这就是熟料温度高的主要原因。
3 技改方案
增加篦冷机高温回收区的冷却风量,可以使熟料在高温段急冷,提高冷却效率,提高二、三次风和废气的温度。根据一线运行情况,2#窑篦冷机一段冷却风机风量在设计时配风比1#窑增大50%,其中1#窑篦冷机一段篦床的总风量为215400 m3/h,2#生产线总风量为323100 m3/h,风压保持不变,生产中已取得明显效果。对比两线的风量及冷却效果,决定增加1#窑篦冷机一段篦床冷却风机的风量,为了增强冷却风的穿透能力以提高厚料层操作的稳定性,增大冷却风机的风压。综合现场实际,本次改造只更换高温回收区Ⅰ、Ⅱ室充气梁充气篦板的冷却风机共6台,更换风机具体参数如表1所示。
表1 更换风机具体参数
4 技改效果
技改后系统运行稳定,一线回转窑的熟料急冷增强,提高了篦冷机的冷却能力,出篦冷机熟料温度降低50℃左右,出磨水泥磨温度也相应降低,避免了因温度高而影响水泥品质变化, 2010年下半年水泥磨未再因出磨水泥温度高而停机。AQC炉风温得到稳定提高,由以前的350℃提高到400℃,增加了余热发电量,现在发电机基本是满负荷运转,吨熟料发电量达到27~28kW /t, 在熟料电耗、煤耗不增加的情况下,下半年比上半年平均吨熟料余热发电平均吨熟料供电量增加约3.31 kW /t,见表2。本次技改有效降低能耗,大大提高了综合能源利用,创造良好的社会效益。
表2 2010年一线回转窑烧成电耗及吨熟料供电量统计表
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